抽真空平板硫化機由于技術要求嚴格,對板面溫度的均勻性,真空度的穩定性
,保壓時間,開合模時間,硫化機的保壓壓力,保壓時間都有很高的要求。以往
的該機型液壓機為了達到這些要求,此類設備控制部分做得非常復雜龐大,雖然
我廠出廠的設備都有安裝調試人員在工作現場指導培訓,但由于設備自動化程度
高,一旦出現故障,查找麻煩,排除困難,操作人員普遍感覺不太好掌握。鑒于
以往的經驗,我廠在接受改造任務時,就本著在保證用戶需求的功能不缺失的前
提下,盡可能使用功能區域化單獨化模塊化數字化,力求其簡潔直觀方便高效。
該設備雖為改造項目,但技術要求仍然很高:該設備的結構為四柱式 具
有獨立的動力機構和電氣系統,電氣采用PLC集中控制。可實現手動、自動操作
方式,并采用按鈕集中控制,采用電加熱方式,最大溫升速率不小于1℃/min,
其分布保證加熱板面的溫度均勻性,在其穩定時不大于±5℃,工作臺、滑塊上
的加熱和溫控并可分別設定并能連續記錄打印溫度—-時間或數值溫度能分溫度
段設定,(程序設定不少于9段)控制范圍0-200℃,溫度數字顯示,精度0.1℃
。壓力能連續保壓并能在24小內設定保壓時間、壓力波動范圍為±0.3MPa,并具
有自動補壓功能。壓力數字顯示,可設定并能記錄(打印)壓力—時間曲線,壓
力顯示精度為0.1MPa。極限真空度≦-0.096MPa。按照這些參數以往的做法是數
字的設定與顯示由觸摸屏完成,控制由PLC 可編程控制器完成,PLC由主機加擴
展加功能模塊組成,所有功能的實現均由PLC運算后執行。這樣造成對PLC的過分
依賴,PLC 的程序步驟復雜冗長,一臺硫化機的程序至少幾千步,多則上萬步,
對程序的編寫,設備的調試,故障的排除造成很大困難。同時,步驟的加長,控
制點的加多,也就等于設備的故障點增多。減少元器件就等于減少故障點,簡單
在某種意義上說就是可靠。就是產品質量的提高。所以,我公司的設計人員在做
該設備的方案時力求操作簡單方便,使用安全可靠,基于這種思路我公司的設計
人員在設計之初就考慮功能模塊化,功能區域化。溫度時間、 壓力時間的控制
即于PLC 相關聯,又不與之密不可分,即達到了客戶的技